我來幫
子乾的回答提到大對撞機可以提高國內工業製造水平,他舉了一個例子:
運用現代企業管理方式及多(duō)年積累的企業文化,先後與國內外30餘家知名企業建立了配套關係,如中壓電(diàn)器生產線焊接(jiē)組裝用翻轉工裝(zhuāng), 諾(nuò)基亞(yà)手機生產(chǎn)線配套工裝夾具,鋼鐵研究總(zǒng)院光譜分析儀鑄(zhù)鋁外殼、衝擊試驗機,北京不鏽鋼異型件加工(gōng),北京不(bú)鏽鋼零件加工,空氣濾芯衝壓模具。
北京正負電子對撞機研製的時候,需要一個零件供應商製造(zào)一個高精度的(de)零件,但是(shì)由於當時(shí)製造水平有限,精度一直無法達到要求。後來,對撞機團(tuán)隊直接把幾個物理學家派到零件(jiàn)廠,經過一段時間的努力,直接把零件廠的加工機器升級了,不僅解決了(le)高精度零件的(de)製造問題,也提高了廠家的加工(gōng)精度。
評論區的
提出質疑,認為物理學家(jiā)根本沒有能力對(duì)機器升級改造:這個例(lì)子不是隨(suí)口一說,是事實。
物理學家幫助改進機器和工藝也(yě)不是隨口一說(shuō),是事實。
子乾提到的零件供應商是誰呢?是軍迷們常常說的成飛,成都飛機製造廠。
在北京正負電子對撞機的升級改造工程中,成飛負責北京(jīng)譜儀主漂移室關鍵部(bù)件的製造,具體來說是主漂移室的大端(duān)麵板。
當時成飛接到訂單後,嚐試製造主漂移室麵板的樣品,但是製造精度不夠,達不到設計要求。高(gāo)能(néng)物理研究所派了所裏的探測器專家去到成飛,下車間,跟著成飛的專家和工(gōng)人一起琢磨,進行了大量的工藝實驗,采取了(le)合(hé)理的加工方案和特殊的工藝(yì)措施(shī),實施(shī)了嚴格的質量保證措施和加工過程控(kòng)製,***終加工出了滿足設(shè)計精度要求的大端板[1]。
漂移室室體主要由內筒,外筒,端麵板等零(líng)件組成,本體零件有 23 項 38 件,附(fù)件 44項 1600 件,標準件螺釘(dìng)等(děng)近 10000 件,零件加工和(hé)組裝工作量大。零件和組裝技術要求高,零件加工和組裝難(nán)度大,其中***關(guān)鍵的就是大端麵板以及內、外筒的(de)加工。1. 大端麵板的加工漂移室本體大部分零件均采用數控加工,成(chéng)都飛機製造廠在加工這些零(líng)件時采取了許多控製手段來保證加工質量。其中兩個大端麵板是所有數控加工件(jiàn)中加工周(zhōu)期***長,精度及(jí)表麵質量要求***高(gāo),加工難度(dù)***大的關鍵零件。為此專門編製了《大端板產品製造質量控製》管(guǎn)理程序。大端麵板材料采用 7050-T7451 進口(kǒu)預拉伸板,該材料加工變形小(xiǎo),加工性能好(hǎo)。大端板(bǎn)的結構特點給加工帶(dài)來了許多難題,板(bǎn)上需要加工的 20934 個φ3.2H7 的孔, 218 個φ5.2H7 的孔,不僅孔小而深,尺寸精度要求高,加工(gōng)工藝性較差;大端板屬於高精度(dù)多孔加工, 2 萬多(duō)個孔加工約(yuē)需(xū) 25 天 75 班,機床(chuáng)主軸製孔的重複高速運轉會產生熱疲勞變形,從而嚴重影響孔的加工精度; 2 萬多個(gè)孔加工過程中要求班與班、工序與工序(xù)之間都要進行在線檢測和回機床原點,這種操作次數高達 100 多次以上,難以確保回原點(diǎn)的重複(fù)精度; 2 萬多個孔位置度要求在φ0.05 mm 範圍內,局部允許φ0.08 mm。機(jī)床的理論精度為:定位精度(dù) 0.008 mm,重(chóng)複定位精度 0.004 mm,但實際加工中會受到環境溫度、氣流、振動和清潔(jié)度以及主軸熱疲勞變形等因素的影響,因而機(jī)床自身很(hěn)難確保零件的精度要求;由於零(líng)件尺寸大,直徑達φ1588 mm, 23 個台階(厚 18~25 毫米(mǐ))的厚度 84 mm,從(cóng)而使定位、加工、檢(jiǎn)測的狀態(tài)穩定性難(nán)以保證,影響零件加工精度。這樣的高精尖產品中的關鍵技術對(duì)於成飛乃(nǎi)至國內製造業來(lái)說都具有極大的(de)挑戰性。在雙方合作進(jìn)行了大量試驗(yàn)研究(jiū)的基礎上,大端板的加工除了采取(qǔ)正確的工序劃(huá)分,刀具(jù)選擇,切削參數(shù)的選定等工藝方法,同時采取了如主(zhǔ)軸熱變形(xíng)的控製以及原點位(wèi)移(yí)補償等特殊工藝手段,並進行嚴格(gé)的質(zhì)量管(guǎn)理,***終加工出了滿足要求的大端板零件。
還有,
漂移室台階形端麵板(bǎn)的加工是在成都飛機製造廠完成的。漂移室本體采用鋁合金材料,其中兩個(gè)直徑 1.6 m 的大端板上有 2×20934 個 φ3.2H7 的孔,其相對於對稱軸線的位置精(jīng)度要求為 φ0.05 mm,局部允許 φ0.08 mm,孔的深度(dù)為 6 至 9 倍孔(kǒng)的直徑。這在成都飛機工業(集團)有限(xiàn)責任公司乃至在(zài)全國均屬首例高精度(dù)多孔數控加工件,是一項極具挑戰性的工作,難度極大。對這項高精度、高難度、長周(zhōu)期的加工,進行了(le)大量的工藝實(shí)驗,采取了合理的加工方案和特殊的工(gōng)藝措施,實施了嚴格的質量保證措(cuò)施和加工過程控製,***終加工出了滿足(zú)設計精(jīng)度要求的大端板(bǎn)。表明成飛的數控加工技術已達到世界******製造水平。
以上資料來自《BESIII的設計與研製》,你要(yào)是不(bú)願意相信,
還可(kě)以看中紀委的報道呀[2]:
不得(dé)不提的是,BEPC的建設對各(gè)種加速器、同步輻射裝置起到了奠基作用,推動了我國工業發展。成都飛機工業集團承(chéng)擔BEPCII工程中北京譜(pǔ)儀III漂移室室體的研製,通過合作,成飛集團精密機械加工技術水平提高了10倍,促進了其自身(shēn)產(chǎn)品(pǐn)的(de)技術進步。
好了,實錘,物理(lǐ)學家幫助成飛提高工藝,不信的請聯係中紀委。
這是(shì)2009年的事(shì)情,這些(xiē)技術的提高是否間接用在了J20身上,那就不得而知了。
當然,搞工程這種事情不是物理學(xué)家自己(jǐ)能完成(chéng)的,需要跟工程專家和(hé)車(chē)間工人共同合作完成。不過還是希望
下次不要說這樣的(de)話(huà)了僅僅憑幾個物理學家(jiā)是根(gēn)本無法勝任的,還不如現場工作的技校畢業生。
這位(wèi)網友在評論區下其實還有別的(de)高見,
1。激(jī)光尾流場加速技術確實在未(wèi)來有可能實現加(jiā)速器的小型化,但現在還無法(fǎ)預期什麽時候能實現。不(bú)能說未來有可能出現更******的(de)技術,所以我們現在(zài)的研發就沒必要。芯片製造,別人有5nm技術了,我們還是需要搞落(luò)後(hòu)的14nm啥的嘛。美國幾十年前已經有土星五號(hào),我們現在還是得搞長征九號(hào)嘛。
2。中國自己的大型電子離子對撞機計劃(EicC),選址地點在廣東惠州(zhōu)。雖然都是大對撞(zhuàng)機,已經開始建造的EicC知名度低於尚未獲得******立項的CEPC,一方(fāng)麵是因為EicC造價更便宜,另一方麵可能是缺乏楊振寧老先生的反(fǎn)對加持。我以前寫過一(yī)個答(dá)案提到[3]。
3。楊老的意見對不對,沒法(fǎ)由你我評判,應該讓曆史評(píng)判。比如楊老(lǎo)以前也高瞻遠矚地反對建造北(běi)京正負電子對撞機,後來北(běi)京正負電子對撞(zhuàng)機還不是建起來了,並且做出了一係列物理成果,比如2013年的世界物理(lǐ)學十大進展之(zhī)首(shǒu)發現四誇克態Zc3900。另外,CEPC本身是400億預算,網友常說的1400億是把未來還不確定的SPPC也算上了。
我這(zhè)個回(huí)答隻是想澄清(qīng)子(zǐ)乾(qián)回答評論區下一些網友的誤解,建議大家還是看他的回答。
參考
- ^北京譜儀(BESIII)的設計與研製http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=f3826a62e4ea8a0b5332f6200d060909&site=xueshu_se
- ^科技視界 | 建成31年,北京正負電子(zǐ)對撞機到底撞出了什麽?http://www.ccdi.gov.cn/toutiao/201903/t20190314_190514.html
- ^如何看待美國(guó)能源部批準建造大型電子離子(zǐ)對撞機?https://www.zhihu.com/question/365625982/answer/969487972